- Сообщений: 13150
- Спасибо получено: 700
взгляд изнутри
Из истории авиации
- stepanovich
- Автор темы
- Не в сети
- Ушедши
Взад
Больше
04 дек 2011 11:33 - 04 дек 2011 21:47 #5265
от stepanovich
stepanovich ответил в теме Скорбные страницы истории авиации
4 декабря 1960 года, катастрофа Ил-14М (СССР-52091), Горьковская область, Воскресенский район, близ деревни Черново, Сыктывкарская отдельная авиагруппа ГВФ, 75 ао, рейс: 81
Экипаж 75 авиаотряда выполнял рейс №81. Смена экипажа была предусмотрена в Сыктывкаре. В 21:54 самолет произвел посадку в а/п Горький. Взлет произведен в 22:28. На борту находились 8 взрослых пассажиров и 1 ребенок. Эшелон полета был задан 3 000 м. Прогноз погоды по маршруту с 22:30 до 0:30 был следующим: облачность 10 баллов, слоистая высотой 150-200 м, дымка, морось, гололед, видимость 2-4 км, в облаках слабое обледенение. В 22:46 экипаж запросил разрешение изменить эшелон полета до 3 600 м и получил его. В 22:49 экипаж доложил, что горит правый двигатель. Диспетчер КДП подал команду: «52091, выключайте двигатель, у вас высота большая». Экипаж получение не подтвердил и на дальнейшие вызовы не отвечал. Вскоре самолет был обнаружен в поле в 500 м восточнее дер. Черново Воскресенского р-на Горьковской обл. (134 км северо-восточнее а/п Горький) разрушенным и сгоревшим. Установлено, что после применения средств пожаротушения и невозможности ликвидировать пожар, экипаж перевел самолет на снижение с зафлюгированным винтом правого двигателя с прямым курсом по пути следования. Выйдя из облаков на высоте 100-150 м с большой скоростью и с большим углом снижения с включенной левой посадочной фарой, экипаж был вынужден резко вывести самолет из этого положения. В результате возникших перегрузок правая часть крыла отломилась в районе 10-11 нервюр. Самолет перешел в беспорядочное падение и начал разрушаться. В 22:53 он столкнулся с землей в 250 м от места падения части правого крыла в перевернутом положении и полностью разрушился.
Всего погибших-14, экипаж-5, пассажиры-9.
4 декабря 1965 года, Кермел, шт. Нью-Йорк, США. В воздухе столкнулись самолеты «Боинг-707» компании Trans World Airlines и L1049C Constellation компании Eastern Air Lines. 4 человека погибают. Экипаж Eastern Air Lines неверно провел отделение самолетов по высоте маршрута. 707-й приземлился в аэропорту им. Кеннеди несмотря на потерю 25 футов левого крыла;
4 декабря 1969 года, в море у Каракаса, Венесуэла, разбивается самолет "Боинг-707" компании Air France. Все 62 человека на борту погибают. Визуальный заход на посадку в ночных условиях. Ошибка навигации.
Экипаж 75 авиаотряда выполнял рейс №81. Смена экипажа была предусмотрена в Сыктывкаре. В 21:54 самолет произвел посадку в а/п Горький. Взлет произведен в 22:28. На борту находились 8 взрослых пассажиров и 1 ребенок. Эшелон полета был задан 3 000 м. Прогноз погоды по маршруту с 22:30 до 0:30 был следующим: облачность 10 баллов, слоистая высотой 150-200 м, дымка, морось, гололед, видимость 2-4 км, в облаках слабое обледенение. В 22:46 экипаж запросил разрешение изменить эшелон полета до 3 600 м и получил его. В 22:49 экипаж доложил, что горит правый двигатель. Диспетчер КДП подал команду: «52091, выключайте двигатель, у вас высота большая». Экипаж получение не подтвердил и на дальнейшие вызовы не отвечал. Вскоре самолет был обнаружен в поле в 500 м восточнее дер. Черново Воскресенского р-на Горьковской обл. (134 км северо-восточнее а/п Горький) разрушенным и сгоревшим. Установлено, что после применения средств пожаротушения и невозможности ликвидировать пожар, экипаж перевел самолет на снижение с зафлюгированным винтом правого двигателя с прямым курсом по пути следования. Выйдя из облаков на высоте 100-150 м с большой скоростью и с большим углом снижения с включенной левой посадочной фарой, экипаж был вынужден резко вывести самолет из этого положения. В результате возникших перегрузок правая часть крыла отломилась в районе 10-11 нервюр. Самолет перешел в беспорядочное падение и начал разрушаться. В 22:53 он столкнулся с землей в 250 м от места падения части правого крыла в перевернутом положении и полностью разрушился.
Всего погибших-14, экипаж-5, пассажиры-9.
4 декабря 1965 года, Кермел, шт. Нью-Йорк, США. В воздухе столкнулись самолеты «Боинг-707» компании Trans World Airlines и L1049C Constellation компании Eastern Air Lines. 4 человека погибают. Экипаж Eastern Air Lines неверно провел отделение самолетов по высоте маршрута. 707-й приземлился в аэропорту им. Кеннеди несмотря на потерю 25 футов левого крыла;
4 декабря 1969 года, в море у Каракаса, Венесуэла, разбивается самолет "Боинг-707" компании Air France. Все 62 человека на борту погибают. Визуальный заход на посадку в ночных условиях. Ошибка навигации.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- stepanovich
- Автор темы
- Не в сети
- Ушедши
Взад
Больше
- Сообщений: 13150
- Спасибо получено: 700
04 дек 2011 11:34 #5266
от stepanovich
stepanovich ответил в теме Из истории авиации
4 декабря 1969 года, принят на вооружение Ту-16К-26, Приказом Министра обороны СССР ракета КСР-5 была принята на вооружение в составе ракетного комплекса К-26. Комплекс К-26 был совмещен с уже состоявшими на вооружении аналогичными комплексами К-11-16 и К-10.
На снимке Ту-16К-26 и КСР-5 на подвеске:
На снимке Ту-16К-26 и КСР-5 на подвеске:
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- stepanovich
- Автор темы
- Не в сети
- Ушедши
Взад
Больше
- Сообщений: 13150
- Спасибо получено: 700
04 дек 2011 11:35 - 04 дек 2011 21:47 #5267
от stepanovich
stepanovich ответил в теме Скорбные страницы истории авиации
4 декабря 1974 года, кастрофа авиалайнера Douglas DC-8-55F голландской авиакомпании Martinair Holland NV. При снижении и заходе на посадку в аэропорту Маскелия (Шри-Ланка) экипаж неверно оценил высоту полёта. В результате самолёт врезался в наземное препятствие. При этом погибли все 182 пассажира и 9 членов экипажа.
Из-за ошибки в данных позиции, экипаж снизился ниже безопасной высоты.
4 декабря 1977 года, около 20:15, пролив Джохор, около Кампунг Леданг, Малайзия. Разбился самолет Boeing B-737-2H6 компании Malaysian Airlines. Все 100 человек на борту погибли. Оба пилота были застрелены, когда самолет снижался с 21000 до 7000 фт. Самолет упал в болото;
4 декабря 1974 года, столкновение Ан-2Р и Ан-12Б (СССР-12985), в а/п Иркутска, Восточно-Сибирское УГА, Иркутский ОАО
Экипаж Ан-12 №12985 134 летного отряда производил тренировочный полет в районе а/п Иркутска, выполняя заходы по СП-50М на ИВПП 30 курсом 296°. Одновременно с ГВПП, расположенной в 2 500 м юго-западнее ИВПП, курсом 320° выполнялись вылеты самолетов Ан-2. Инструкция а/п Иркутск для самолетов МВЛ предусматривает левый разворот сразу после взлета на курс в северо-восточном направлении с набором высоты до 300 м и пролетом через центр ИВПП. ВС с ИВПП обязаны пролетать над ней на высоте не более 200 м. Погода на начало полетов была следующей: облачность 10/3 слоисто-кучевая 700 м, видимость 10 км - и соответствовала установленному минимуму. В 04:30 мск из-за ухудшившейся погоды полеты по ПВП с ГВПП были закрыты (на 04:55 зафиксирована следующая погода: облачность 10/8 слоисто-кучевая 440 м, средняя метель, видимость 2 000 м). На 9-ом полете экипаж Ан-12 доложил о выполнении захода с уходом на второй круг. Снизившись до ВПР (100 м), экипаж после доклада диспетчеру посадки ушел на второй круг с набором 200 м, после чего установил связь с диспетчером круга. Несколькими минутами ранее, в 04:50, диспетчер КДП МВЛ, наблюдая фактическую видимость на старте 2 500 м (выше минимума), разрешил взлет экипажу Ан-2 №49342 190 летного отряда, несмотря на запрет полетов МВЛ заместителем начальника аэропорта. В 04:54 экипаж Ан-2 произвел взлет. В 04:56 диспетчера круга подменил руководитель полетов (РП). Не зная фактической воздушной обстановки из-за нарушения технологии работы диспетчером КДП МВЛ (который не сообщил о взлете Ан-2 диспетчеру круга) и полагая, что полеты с ГВПП не производятся, РП разрешил экипажу Ан-12 набор 600 м с выходом к третьему развороту. Тем временем экипаж Ан-2, согласно инструкции аэропорта, пересекал ИВПП, выходя на маршрут. В 04:58 на высоте 270 м над центром ИВПП произошло столкновение Ан-2 и Ан-12. Удар Ан-2 под прямым углом пришелся в нижнюю часть фюзеляжа Ан-12. В результате столкновения Ан-2 разрушился. Его обломками была засыпана ИВПП и параллельная ей еще одна ГВПП. Фюзеляж Ан-2 и двигатель упали на землю в 200 м севернее ИВПП по курсу его полета. Самолет частично сгорел. Все находившиеся на борту погибли. Экипаж Ан-12 почувствовал сильный толчок. Самолет начал крениться влево. Экипаж выключил двигатели, зафлюгировал винты и совершил вынужденную посадку в пойме реки Ушаковка по курсу полета сразу после пролета ДПРМ на удалении 3 980 м от конца ИВПП 30. При движении по грунту оба левых двигателя отделились от крыла, оторвался воздушный винт двигателя №3, нижняя часть фюзеляжа была разрушена. При движении самолет сбил грозоотводящую мачту, представлявшую собой металлоконструкцию высотой более 10 м. Мачта упала на фюзеляж, полностью разрушив центроплан. Самолет остановился в 220 м от места первого касания. Пожара не возникло. Экипаж не пострадал.
Погибло: экипаж-5.
4 декабря 1984 года, катастрофа Л-410М (CCCP-67225), Костромская область, близ Костромы, УГАЦ, Костромской ОАО.
Экипаж выполнил взлет с МК=137º, приступил к набору высоты и вошел в облака. На высоте около 1 500 м произошел отказ авиагоризонтов в момент, когда экипаж переключался с частоты КДП Костромы на частоту КДП Иваново. Экипаж потерял пространственную ориентировку. Самолет перешел в пикирование с нарастающим креном. На высоте 500-600 м самолет вышел из облаков, что позволило экипажу визуально обнаружить горизонт и приступить к активному пилотированию для вывода из пикирования. Самолет снова вошел в облака, вероятно, из-за чрезмерного взятия штурвала на себя. Экипаж вновь потерял пространственную ориентировку. Самолет вошел в крутое пикирование и быстро потерял высоту. Вывод из пикирования был невозможен из-за малого запаса высоты. Произошло лобовое столкновение с крупным деревом, а затем с землей. Самолет полностью разрушился. Экипаж, 14 зарегистрированных и один служебный пассажир погибли. Катастрофа произошла севернее дер. Караваево на удалении около 30 км от КТА аэропорта Костромы с азимутом 145º.
Всего погибших-17, экипаж-2, пассажиры-15.
4 декабря 1990 года, Найроби, Кения. При выведении на посадку разбивается самолет "Боинг-707" компании Trans Arabian Air Transport. Все 10 человек на борту погибают.
Из-за ошибки в данных позиции, экипаж снизился ниже безопасной высоты.
4 декабря 1977 года, около 20:15, пролив Джохор, около Кампунг Леданг, Малайзия. Разбился самолет Boeing B-737-2H6 компании Malaysian Airlines. Все 100 человек на борту погибли. Оба пилота были застрелены, когда самолет снижался с 21000 до 7000 фт. Самолет упал в болото;
4 декабря 1974 года, столкновение Ан-2Р и Ан-12Б (СССР-12985), в а/п Иркутска, Восточно-Сибирское УГА, Иркутский ОАО
Экипаж Ан-12 №12985 134 летного отряда производил тренировочный полет в районе а/п Иркутска, выполняя заходы по СП-50М на ИВПП 30 курсом 296°. Одновременно с ГВПП, расположенной в 2 500 м юго-западнее ИВПП, курсом 320° выполнялись вылеты самолетов Ан-2. Инструкция а/п Иркутск для самолетов МВЛ предусматривает левый разворот сразу после взлета на курс в северо-восточном направлении с набором высоты до 300 м и пролетом через центр ИВПП. ВС с ИВПП обязаны пролетать над ней на высоте не более 200 м. Погода на начало полетов была следующей: облачность 10/3 слоисто-кучевая 700 м, видимость 10 км - и соответствовала установленному минимуму. В 04:30 мск из-за ухудшившейся погоды полеты по ПВП с ГВПП были закрыты (на 04:55 зафиксирована следующая погода: облачность 10/8 слоисто-кучевая 440 м, средняя метель, видимость 2 000 м). На 9-ом полете экипаж Ан-12 доложил о выполнении захода с уходом на второй круг. Снизившись до ВПР (100 м), экипаж после доклада диспетчеру посадки ушел на второй круг с набором 200 м, после чего установил связь с диспетчером круга. Несколькими минутами ранее, в 04:50, диспетчер КДП МВЛ, наблюдая фактическую видимость на старте 2 500 м (выше минимума), разрешил взлет экипажу Ан-2 №49342 190 летного отряда, несмотря на запрет полетов МВЛ заместителем начальника аэропорта. В 04:54 экипаж Ан-2 произвел взлет. В 04:56 диспетчера круга подменил руководитель полетов (РП). Не зная фактической воздушной обстановки из-за нарушения технологии работы диспетчером КДП МВЛ (который не сообщил о взлете Ан-2 диспетчеру круга) и полагая, что полеты с ГВПП не производятся, РП разрешил экипажу Ан-12 набор 600 м с выходом к третьему развороту. Тем временем экипаж Ан-2, согласно инструкции аэропорта, пересекал ИВПП, выходя на маршрут. В 04:58 на высоте 270 м над центром ИВПП произошло столкновение Ан-2 и Ан-12. Удар Ан-2 под прямым углом пришелся в нижнюю часть фюзеляжа Ан-12. В результате столкновения Ан-2 разрушился. Его обломками была засыпана ИВПП и параллельная ей еще одна ГВПП. Фюзеляж Ан-2 и двигатель упали на землю в 200 м севернее ИВПП по курсу его полета. Самолет частично сгорел. Все находившиеся на борту погибли. Экипаж Ан-12 почувствовал сильный толчок. Самолет начал крениться влево. Экипаж выключил двигатели, зафлюгировал винты и совершил вынужденную посадку в пойме реки Ушаковка по курсу полета сразу после пролета ДПРМ на удалении 3 980 м от конца ИВПП 30. При движении по грунту оба левых двигателя отделились от крыла, оторвался воздушный винт двигателя №3, нижняя часть фюзеляжа была разрушена. При движении самолет сбил грозоотводящую мачту, представлявшую собой металлоконструкцию высотой более 10 м. Мачта упала на фюзеляж, полностью разрушив центроплан. Самолет остановился в 220 м от места первого касания. Пожара не возникло. Экипаж не пострадал.
Погибло: экипаж-5.
4 декабря 1984 года, катастрофа Л-410М (CCCP-67225), Костромская область, близ Костромы, УГАЦ, Костромской ОАО.
Экипаж выполнил взлет с МК=137º, приступил к набору высоты и вошел в облака. На высоте около 1 500 м произошел отказ авиагоризонтов в момент, когда экипаж переключался с частоты КДП Костромы на частоту КДП Иваново. Экипаж потерял пространственную ориентировку. Самолет перешел в пикирование с нарастающим креном. На высоте 500-600 м самолет вышел из облаков, что позволило экипажу визуально обнаружить горизонт и приступить к активному пилотированию для вывода из пикирования. Самолет снова вошел в облака, вероятно, из-за чрезмерного взятия штурвала на себя. Экипаж вновь потерял пространственную ориентировку. Самолет вошел в крутое пикирование и быстро потерял высоту. Вывод из пикирования был невозможен из-за малого запаса высоты. Произошло лобовое столкновение с крупным деревом, а затем с землей. Самолет полностью разрушился. Экипаж, 14 зарегистрированных и один служебный пассажир погибли. Катастрофа произошла севернее дер. Караваево на удалении около 30 км от КТА аэропорта Костромы с азимутом 145º.
Всего погибших-17, экипаж-2, пассажиры-15.
4 декабря 1990 года, Найроби, Кения. При выведении на посадку разбивается самолет "Боинг-707" компании Trans Arabian Air Transport. Все 10 человек на борту погибают.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- stepanovich
- Автор темы
- Не в сети
- Ушедши
Взад
Больше
- Сообщений: 13150
- Спасибо получено: 700
04 дек 2011 11:36 #5268
от stepanovich
stepanovich ответил в теме Из истории авиации
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- stepanovich
- Автор темы
- Не в сети
- Ушедши
Взад
Больше
- Сообщений: 13150
- Спасибо получено: 700
04 дек 2011 11:37 #5269
от stepanovich
stepanovich ответил в теме Из истории авиации
4 декабря 1991 года, катастрофа Ми-8Т (CCCP-25917), Тюменская область, ЯНАО, п. Лаборовая, Тюменского УГА, Салехардский ОАО
Экипаж выполнял санитарный рейс в ночных условиях. На борту находились два медработника. Перед посадкой экипаж выполнил два пролета над ней на высоте 300 м. Посадочная площадка освещалась четырьмя жаровнями, расположенными по углам. Предпосадочная подготовка была выполнена в полном объеме. Заход на посадку выполнялся со стороны реки с МК=30 град со включенными посадочными фарами, одна из которых была направлена на площадку, другая - вниз. На высоте 60 м при поступательной скорости полета началось энергичное уменьшение оборотов несущего винта. Вертикальная скорость снижения стала быстро расти. Второй пилот отреагировал на это возгласом "Падаем!". КВС, увидев быстро приближающуюся землю и бугор по курсу посадки, взял на себя ручку циклического шага с целью смягчения удара. В этот момент вертолет столкнулся с землей и загорелся.
Погибло 2 пассажира.
4 декабря 1994 года, катастрофа Ми-2 (RA-23639) республика Башкортостан, близ дер. Канакаево, Ишимбайский район, Уфимское моторостроительное ПО
Экипаж вертолета выполнял полет из Стерлитамака в деревню Ялтрань Ишимбайского района. Примерно через 20 минут после взлета правый двигатель потерял мощность, а давление масла в нем упало. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на подобранную с воздуха площадку. Вертолет снижался со значительной вертикальной скоростью и призмелился очень жестко. Два человека погибли, 1 получил тяжелые ранения и 2 - легкие.
04 декабря 2010 года, катастрофа Ту-154М (RA-85744), а/п Москва (Домодедово), а/к South East Airlines (Авиалинии Дагестана), рейс: ЮХ372
В 14:08 экипаж произвел взлет в аэропорту "Внуково" с ВПП 24. Установленная схема предусматривала выход левым разворотом на ОПРС Климовск с последующим пролетом ОПРС Венев. Фактическая погода на момент взлета, данная экипажу, была: ветер 180°, 4 м/с, видимость 2700 м, переохлажденная морось, гололед, дымка, НГО 130 м. В 14:12:13 экипаж доложил набор высоты 3 900 м и получил указание следовать на ОПРС Венев с набором высоты до 7 500 м. В 14:14:14 на высоте 5 000 м бортинженер доложил о включенном состоянии насосов перекачки, а в 14:14:45 он использовал режим ручного управления перекачкой топлива из топливных баков самолета в расходный бак, переместив переключатель «автомат-ручное» в положение «ручное». В 14:17:35 бортинженер по команде второго пилота возвратил переключатель в положение «автомат». Таким образом, перекачка топлива длилась 2 мин. 50 сек. (до высоты 7 400 м). В процессе перекачки топлива в 14:15:13 на высоте около 5 800 м, по данным МСРП-64, начала проявляться нестабильность в системе подачи топлива к 1-му и 3-му двигателям. Это выразилось в появлении колебаний мгновенного расхода топлива. Данные колебания не сказывались на оборотах двигателей и температуре выходящих газов. В 14:16:00 экипаж доложил о наборе высоты 7 500 м и получил указание набирать эшелон 9 100 м, а в 14:16:20 – 10 100 м. В 14:18:17 на высоте около 7 700 м экипаж заметил начавшееся помаргивание ламп-сигнализаторов неисправности двигателей №1 и 3, а также сигнального табло падения давления топлива. В 14:20:01 КВС принял решение уменьшить режим работы двигателей и остаться на занимаемом эшелоне 9 100 м, о чем экипаж доложил в службу движения. После перемещения РУД установленный экипажем режим работы сохранился только у двигателя №2. Обороты двигателя №1 продолжали снижаться. Экипаж увеличил режим работы двигателя №1, но, несмотря на это, его обороты все равно снижались. Одновременно начали снижаться обороты двигателя №3. С этого же момента (14:20:24) начала проявляться нестабильность подачи топлива в двигатель №2, выразившаяся в начале колебаний мгновенного расхода топлива. В 14:20:46, на удалении 46 км до ОПРС Венев (110 км от а/п Внуково), экипаж запросил разрешение на возврат во Внуково из-за «неисправности правого двигателя». Одновременно произошел отказ генераторов №1 и 3, когда обороты соответствующих двигателей стали ниже режима малого газа. В 14:20:55 экипаж отключил автопилот в боковом канале и перевёл самолёт в правый разворот с креном до 13°. Диспетчер дал указание выполнять левый разворот на курс 290° и разрешил снижение до 3 900 м. Экипаж энергично перевёл самолёт в левый разворот. В 14:21:38 экипаж отключил автопилот и в продольном канале. В ходе дальнейшего полета использовался режим штурвального управления. Проверив управляемость двигателя №2, в 11:21:50 экипаж приступил к выключению двигателей №1 и 3, обороты которых к этому моменту снизились до 30%, в соответствии с рекомендациями РЛЭ. В то же время, ни на данном этапе полета за время падения оборотов двигателей в течение около 1 мин 30 сек, ни в дальнейшем, никто из членов экипажа не предпринял попыток выяснения причины нештатной работы двигателей. Выключение двигателей было выполнено без предварительной всесторонней оценки возникшей ситуации. Признаков неисправности двигателей (повышенной или опасной вибрации, резкого роста температуры выходящих газов, пожара), требующих немедленного выключения, не было. С 14:22:07 постепенным отклонением колонки штурвала «от себя» самолёт был переведён в энергичное снижение с вертикальной скоростью до 28 м/с. В 14:22:18 экипаж доложил диспетчеру об отказе двигателей №1 и 3. В 14:22:30 диспетчер предложил экипажу произвести посадку на аэродроме Домодедово, удаление до которого было 85 км, и который находился на курсе следования самолета, на что экипаж ответил готовностью. В 14:22:38, на фоне увеличивающейся нестабильности подачи топлива в двигатель №2, начали уменьшаться его обороты, расход топлива и температура выходящих газов. При этом РУД двигателя находился практически в неизменном положении. В 14:22:36 диспетчер попросил экипаж ВС задержаться на курсе 320°, на что штурман в 14:22:44 сообщил: «Курс 320, третий двигатель тоже отключился». Фактически экипаж вывел самолет из левого разворота на курсе 55°. После этого, неправильного по форме самовольного доклада штурмана, у диспетчерского состава сложилось мнение об отказе всех двигателей, и о том, что самолет планирует за счет аэродинамического качества. Дальнейшее управление полетом осуществлялось с учетом этого обстоятельства. В 14:22:50 диспетчер запросил экипаж о принятом решении. На запрос диспетчера штурман ответил: «Генераторы отключились, все отключилось». В 14:22:52 начало уменьшаться напряжение бортовой сети постоянного тока 27В. В 14:22:54 произошёл отказ 2-го генератора. Обороты КНД 2-го двигателя, расход топлива и температура выходящих газов снизились. Отказ 2-го генератора, при неработающих 1-м и 3-м, длился в течение 2 мин. 23 сек. Полное обесточивание бортовой электросети по переменному току привело к автоматическому подключению резервного топливного насоса ЭЦН-319, работающего от постоянного тока на аварийной шине, создавшего давление в топливной магистрали. Сразу после этого работа второго двигателя стабилизировалась, параметры его работы восстановились. В 14:23:00 последовал запрос экипажа о курсе, на что он получил информацию диспетчера: «курс 330, от Домодедово удаление 84». Экипаж ответил: «Курс 330, генераторы тоже отключились». В 14:23:32 экипаж снова запросил курс и получил указание диспетчера: «курс 330 влево». После этого экипаж начал левый разворот. В 14:23:55 штурман самостоятельно доложил диспетчеру, что курсовая система не работает, на что получил указание выполнять плавный левый разворот. В то же время, согласно записи МСРП, курсовая система самолета продолжала работать нормально, индикация угла курса присутствовала. После этого доклада диспетчер начал выводить самолёт к ВПП Домодедово не значениями курса следования, а указанием стороны, куда необходимо выполнить поворот. В 14:24:58 диспетчер сообщил экипажу удаление (79 км) и дал указание готовиться к посадке на ВПП 32 с прямой. Экипаж подтвердил. Продолжая левый разворот, на удалении около 80 км от Домодедово, самолет пересек посадочный курс и начал уклоняться вправо. В 14:25:17 бортинженер, убедившись в восстановлении работы двигателя №2, подключил его генератор к бортовой электросети. Восстановилась достоверная регистрация всех параметров полёта за исключением угла тангажа и угла крена (от левого и правого пилотажно-командного приборов). В 14:25:30 диспетчер проинформировал экипаж, что самолет правее посадочного курса на 4 км и дал указание продолжать левый разворот до его команды. Экипаж подтвердил и доложил, что авиагоризонты не работают. В 14:26:40 экипаж запросил удаление от Домодедово, на что диспетчер дал удаление 60 км и уклонение от посадочного курса вправо 10 км, а также проинформировал, что посадка будет на ВПП 32R. Экипаж продолжил разворот влево и к 14:28:30 самолет вышел на курс 280°, в дальнейшем курс плавно изменялся вправо до 300°. В 14:28:48 после снижения ниже 3 000 м экипаж запустил ВСУ. Генератор ВСУ был подключен к бортовой сети. Самолет продолжал снижение с большим боковым уклонением от посадочного курса, которое сохранялась, несмотря на постоянные предупреждения диспетчера. К 14:30:21 на удалении 23 км экипаж занял высоту круга 900 м. За исключением бокового уклонения, самолет был практически в параметрах схемы захода на посадку. На высоте круга имелся ветер с направление 210° и скоростью 19 м/с, что создавало угол сноса около 10° и приводило к еще большему уклонению вправо. К 14:33 самолёт находился на высоте около 420 м в облаках и продолжал уклоняться вправо от полосы. Экипаж перевёл самолёт в левый крен до 18° и через полминуты самолет вышел на курс 304°, что, учитывая угол сноса, не позволяло выйти на посадочную прямую к началу ВПП. В 14:34 экипаж начал левый разворот с креном до 22°. В 14:34:54 диспетчер информировал экипаж: «Уже приблизительно один километр до торца, правее приблизительно три-четыре километра». Экипаж сообщил: «Все понял, постараемся для посадочного». В 14:35:11 штурман доложил, что экипаж видит полосу. Курсо-глиссадная система самолёта с 14:35 была работоспособна и настроена на частоту ILS ВПП 32R . В 14:35:17 экипаж начал вывод самолёта из левого разворота и к 14:35:24 перевёл самолёт в правый крен. В 14:35:30 самолёт пересёк посадочный курс ВПП (справа налево) на удалении 200 м до торца с курсом 263° в правом крене до 25°. В 14:35:48, когда самолёт находился примерно в 1 000 м за входным порогом ВПП 32R и в примерно в 500 м левее ее оси в правом крене до 25° на высоте около 60 м, диспетчер дал разрешение на выполнение посадки. В 14:36:03 самолёт пересёк ВПП с курсом 350° (слева направо) с левым креном около 12°, который продолжал увеличиваться, на высоте 13 м. В 11:36:23 местный угол атаки самолёта увеличился до 22°, после чего самолёт начал снижение с вертикальной скоростью до 3 м/с. За 1,5 сек. до касания экипаж отклонил колонку штурвала «на себя» до упора и перевел РУД двигателя №2 в положение 0°. Первое касание поверхности земли произошло колёсами левой основной опоры шасси самолёта на восточную часть грунтовой спланированной части лётного поля в 350 м до выходного торца ВПП 32R и в 88 м правее осевой линии. Через 12 м самолет коснулся земли правой основной опорой шасси. На удалении 137 м до выходного конца самолет пересек ВПП справа налево и вышел на КПБ. На удалении 60 м после выходного торца самолет впервые коснулся грунта передней опорой шасси. На удалении 165 м после входного торца самолет начал касаться земли носовой частью фюзеляжа, когда передняя опора шасси подломилась. Дальнейшее движение по грунту продолжалось с уклонением от оси ВПП влево. На удалении 590 м после выходного торца ВПП и левее продолженной оси ВПП 75 м самолет сбил две опоры сигнализации КРМ высотой 3 м. Еще через 175 м самолет столкнулся с земляной насыпью крутизной 30° и высотой до 6 м, поросшей молодыми деревьями. Самолет остановился на насыпи. Фюзеляж разломился пополам в районе 32 и 34 шпангоутов. Правая плоскость крыла и киль со стабилизатором и рулем высоты при столкновении с насыпью отделились. Концевая часть левой плоскости отломилась при столкновении с металлической фермой на вершине насыпи. Отделившаяся передняя часть фюзеляжа значительно деформирована и находилась в 1175 м от места первого касания самолетом земли (825 м от выходного торца ВПП 32R), в 63 м левее продолженной оси ВПП и в 9 м от железобетонного забора внешнего ограждения аэропорта. Пожара не возникло. Погибли два пассажира, находившиеся на местах 1Е и 3В. 6 членов экипажа и 33 пассажира получили тяжелые травмы. 53 пассажира получили легкие травмы.
Погибло 2 пассажира (163).
Экипаж выполнял санитарный рейс в ночных условиях. На борту находились два медработника. Перед посадкой экипаж выполнил два пролета над ней на высоте 300 м. Посадочная площадка освещалась четырьмя жаровнями, расположенными по углам. Предпосадочная подготовка была выполнена в полном объеме. Заход на посадку выполнялся со стороны реки с МК=30 град со включенными посадочными фарами, одна из которых была направлена на площадку, другая - вниз. На высоте 60 м при поступательной скорости полета началось энергичное уменьшение оборотов несущего винта. Вертикальная скорость снижения стала быстро расти. Второй пилот отреагировал на это возгласом "Падаем!". КВС, увидев быстро приближающуюся землю и бугор по курсу посадки, взял на себя ручку циклического шага с целью смягчения удара. В этот момент вертолет столкнулся с землей и загорелся.
Погибло 2 пассажира.
4 декабря 1994 года, катастрофа Ми-2 (RA-23639) республика Башкортостан, близ дер. Канакаево, Ишимбайский район, Уфимское моторостроительное ПО
Экипаж вертолета выполнял полет из Стерлитамака в деревню Ялтрань Ишимбайского района. Примерно через 20 минут после взлета правый двигатель потерял мощность, а давление масла в нем упало. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на подобранную с воздуха площадку. Вертолет снижался со значительной вертикальной скоростью и призмелился очень жестко. Два человека погибли, 1 получил тяжелые ранения и 2 - легкие.
04 декабря 2010 года, катастрофа Ту-154М (RA-85744), а/п Москва (Домодедово), а/к South East Airlines (Авиалинии Дагестана), рейс: ЮХ372
В 14:08 экипаж произвел взлет в аэропорту "Внуково" с ВПП 24. Установленная схема предусматривала выход левым разворотом на ОПРС Климовск с последующим пролетом ОПРС Венев. Фактическая погода на момент взлета, данная экипажу, была: ветер 180°, 4 м/с, видимость 2700 м, переохлажденная морось, гололед, дымка, НГО 130 м. В 14:12:13 экипаж доложил набор высоты 3 900 м и получил указание следовать на ОПРС Венев с набором высоты до 7 500 м. В 14:14:14 на высоте 5 000 м бортинженер доложил о включенном состоянии насосов перекачки, а в 14:14:45 он использовал режим ручного управления перекачкой топлива из топливных баков самолета в расходный бак, переместив переключатель «автомат-ручное» в положение «ручное». В 14:17:35 бортинженер по команде второго пилота возвратил переключатель в положение «автомат». Таким образом, перекачка топлива длилась 2 мин. 50 сек. (до высоты 7 400 м). В процессе перекачки топлива в 14:15:13 на высоте около 5 800 м, по данным МСРП-64, начала проявляться нестабильность в системе подачи топлива к 1-му и 3-му двигателям. Это выразилось в появлении колебаний мгновенного расхода топлива. Данные колебания не сказывались на оборотах двигателей и температуре выходящих газов. В 14:16:00 экипаж доложил о наборе высоты 7 500 м и получил указание набирать эшелон 9 100 м, а в 14:16:20 – 10 100 м. В 14:18:17 на высоте около 7 700 м экипаж заметил начавшееся помаргивание ламп-сигнализаторов неисправности двигателей №1 и 3, а также сигнального табло падения давления топлива. В 14:20:01 КВС принял решение уменьшить режим работы двигателей и остаться на занимаемом эшелоне 9 100 м, о чем экипаж доложил в службу движения. После перемещения РУД установленный экипажем режим работы сохранился только у двигателя №2. Обороты двигателя №1 продолжали снижаться. Экипаж увеличил режим работы двигателя №1, но, несмотря на это, его обороты все равно снижались. Одновременно начали снижаться обороты двигателя №3. С этого же момента (14:20:24) начала проявляться нестабильность подачи топлива в двигатель №2, выразившаяся в начале колебаний мгновенного расхода топлива. В 14:20:46, на удалении 46 км до ОПРС Венев (110 км от а/п Внуково), экипаж запросил разрешение на возврат во Внуково из-за «неисправности правого двигателя». Одновременно произошел отказ генераторов №1 и 3, когда обороты соответствующих двигателей стали ниже режима малого газа. В 14:20:55 экипаж отключил автопилот в боковом канале и перевёл самолёт в правый разворот с креном до 13°. Диспетчер дал указание выполнять левый разворот на курс 290° и разрешил снижение до 3 900 м. Экипаж энергично перевёл самолёт в левый разворот. В 14:21:38 экипаж отключил автопилот и в продольном канале. В ходе дальнейшего полета использовался режим штурвального управления. Проверив управляемость двигателя №2, в 11:21:50 экипаж приступил к выключению двигателей №1 и 3, обороты которых к этому моменту снизились до 30%, в соответствии с рекомендациями РЛЭ. В то же время, ни на данном этапе полета за время падения оборотов двигателей в течение около 1 мин 30 сек, ни в дальнейшем, никто из членов экипажа не предпринял попыток выяснения причины нештатной работы двигателей. Выключение двигателей было выполнено без предварительной всесторонней оценки возникшей ситуации. Признаков неисправности двигателей (повышенной или опасной вибрации, резкого роста температуры выходящих газов, пожара), требующих немедленного выключения, не было. С 14:22:07 постепенным отклонением колонки штурвала «от себя» самолёт был переведён в энергичное снижение с вертикальной скоростью до 28 м/с. В 14:22:18 экипаж доложил диспетчеру об отказе двигателей №1 и 3. В 14:22:30 диспетчер предложил экипажу произвести посадку на аэродроме Домодедово, удаление до которого было 85 км, и который находился на курсе следования самолета, на что экипаж ответил готовностью. В 14:22:38, на фоне увеличивающейся нестабильности подачи топлива в двигатель №2, начали уменьшаться его обороты, расход топлива и температура выходящих газов. При этом РУД двигателя находился практически в неизменном положении. В 14:22:36 диспетчер попросил экипаж ВС задержаться на курсе 320°, на что штурман в 14:22:44 сообщил: «Курс 320, третий двигатель тоже отключился». Фактически экипаж вывел самолет из левого разворота на курсе 55°. После этого, неправильного по форме самовольного доклада штурмана, у диспетчерского состава сложилось мнение об отказе всех двигателей, и о том, что самолет планирует за счет аэродинамического качества. Дальнейшее управление полетом осуществлялось с учетом этого обстоятельства. В 14:22:50 диспетчер запросил экипаж о принятом решении. На запрос диспетчера штурман ответил: «Генераторы отключились, все отключилось». В 14:22:52 начало уменьшаться напряжение бортовой сети постоянного тока 27В. В 14:22:54 произошёл отказ 2-го генератора. Обороты КНД 2-го двигателя, расход топлива и температура выходящих газов снизились. Отказ 2-го генератора, при неработающих 1-м и 3-м, длился в течение 2 мин. 23 сек. Полное обесточивание бортовой электросети по переменному току привело к автоматическому подключению резервного топливного насоса ЭЦН-319, работающего от постоянного тока на аварийной шине, создавшего давление в топливной магистрали. Сразу после этого работа второго двигателя стабилизировалась, параметры его работы восстановились. В 14:23:00 последовал запрос экипажа о курсе, на что он получил информацию диспетчера: «курс 330, от Домодедово удаление 84». Экипаж ответил: «Курс 330, генераторы тоже отключились». В 14:23:32 экипаж снова запросил курс и получил указание диспетчера: «курс 330 влево». После этого экипаж начал левый разворот. В 14:23:55 штурман самостоятельно доложил диспетчеру, что курсовая система не работает, на что получил указание выполнять плавный левый разворот. В то же время, согласно записи МСРП, курсовая система самолета продолжала работать нормально, индикация угла курса присутствовала. После этого доклада диспетчер начал выводить самолёт к ВПП Домодедово не значениями курса следования, а указанием стороны, куда необходимо выполнить поворот. В 14:24:58 диспетчер сообщил экипажу удаление (79 км) и дал указание готовиться к посадке на ВПП 32 с прямой. Экипаж подтвердил. Продолжая левый разворот, на удалении около 80 км от Домодедово, самолет пересек посадочный курс и начал уклоняться вправо. В 14:25:17 бортинженер, убедившись в восстановлении работы двигателя №2, подключил его генератор к бортовой электросети. Восстановилась достоверная регистрация всех параметров полёта за исключением угла тангажа и угла крена (от левого и правого пилотажно-командного приборов). В 14:25:30 диспетчер проинформировал экипаж, что самолет правее посадочного курса на 4 км и дал указание продолжать левый разворот до его команды. Экипаж подтвердил и доложил, что авиагоризонты не работают. В 14:26:40 экипаж запросил удаление от Домодедово, на что диспетчер дал удаление 60 км и уклонение от посадочного курса вправо 10 км, а также проинформировал, что посадка будет на ВПП 32R. Экипаж продолжил разворот влево и к 14:28:30 самолет вышел на курс 280°, в дальнейшем курс плавно изменялся вправо до 300°. В 14:28:48 после снижения ниже 3 000 м экипаж запустил ВСУ. Генератор ВСУ был подключен к бортовой сети. Самолет продолжал снижение с большим боковым уклонением от посадочного курса, которое сохранялась, несмотря на постоянные предупреждения диспетчера. К 14:30:21 на удалении 23 км экипаж занял высоту круга 900 м. За исключением бокового уклонения, самолет был практически в параметрах схемы захода на посадку. На высоте круга имелся ветер с направление 210° и скоростью 19 м/с, что создавало угол сноса около 10° и приводило к еще большему уклонению вправо. К 14:33 самолёт находился на высоте около 420 м в облаках и продолжал уклоняться вправо от полосы. Экипаж перевёл самолёт в левый крен до 18° и через полминуты самолет вышел на курс 304°, что, учитывая угол сноса, не позволяло выйти на посадочную прямую к началу ВПП. В 14:34 экипаж начал левый разворот с креном до 22°. В 14:34:54 диспетчер информировал экипаж: «Уже приблизительно один километр до торца, правее приблизительно три-четыре километра». Экипаж сообщил: «Все понял, постараемся для посадочного». В 14:35:11 штурман доложил, что экипаж видит полосу. Курсо-глиссадная система самолёта с 14:35 была работоспособна и настроена на частоту ILS ВПП 32R . В 14:35:17 экипаж начал вывод самолёта из левого разворота и к 14:35:24 перевёл самолёт в правый крен. В 14:35:30 самолёт пересёк посадочный курс ВПП (справа налево) на удалении 200 м до торца с курсом 263° в правом крене до 25°. В 14:35:48, когда самолёт находился примерно в 1 000 м за входным порогом ВПП 32R и в примерно в 500 м левее ее оси в правом крене до 25° на высоте около 60 м, диспетчер дал разрешение на выполнение посадки. В 14:36:03 самолёт пересёк ВПП с курсом 350° (слева направо) с левым креном около 12°, который продолжал увеличиваться, на высоте 13 м. В 11:36:23 местный угол атаки самолёта увеличился до 22°, после чего самолёт начал снижение с вертикальной скоростью до 3 м/с. За 1,5 сек. до касания экипаж отклонил колонку штурвала «на себя» до упора и перевел РУД двигателя №2 в положение 0°. Первое касание поверхности земли произошло колёсами левой основной опоры шасси самолёта на восточную часть грунтовой спланированной части лётного поля в 350 м до выходного торца ВПП 32R и в 88 м правее осевой линии. Через 12 м самолет коснулся земли правой основной опорой шасси. На удалении 137 м до выходного конца самолет пересек ВПП справа налево и вышел на КПБ. На удалении 60 м после выходного торца самолет впервые коснулся грунта передней опорой шасси. На удалении 165 м после входного торца самолет начал касаться земли носовой частью фюзеляжа, когда передняя опора шасси подломилась. Дальнейшее движение по грунту продолжалось с уклонением от оси ВПП влево. На удалении 590 м после выходного торца ВПП и левее продолженной оси ВПП 75 м самолет сбил две опоры сигнализации КРМ высотой 3 м. Еще через 175 м самолет столкнулся с земляной насыпью крутизной 30° и высотой до 6 м, поросшей молодыми деревьями. Самолет остановился на насыпи. Фюзеляж разломился пополам в районе 32 и 34 шпангоутов. Правая плоскость крыла и киль со стабилизатором и рулем высоты при столкновении с насыпью отделились. Концевая часть левой плоскости отломилась при столкновении с металлической фермой на вершине насыпи. Отделившаяся передняя часть фюзеляжа значительно деформирована и находилась в 1175 м от места первого касания самолетом земли (825 м от выходного торца ВПП 32R), в 63 м левее продолженной оси ВПП и в 9 м от железобетонного забора внешнего ограждения аэропорта. Пожара не возникло. Погибли два пассажира, находившиеся на местах 1Е и 3В. 6 членов экипажа и 33 пассажира получили тяжелые травмы. 53 пассажира получили легкие травмы.
Погибло 2 пассажира (163).
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
- Кандаков
- Не в сети
- ДВВАИУ`шникЪ
Взад
Больше
- Сообщений: 1820
- Спасибо получено: 267
04 дек 2011 14:09 - 04 дек 2011 14:21 #5274
от Кандаков
Кандаков ответил в теме Из истории авиации
stepanovich небольшое дополнение к сказанному о авиакомпания St. Petersburg-Tampa Airboat Line.
В авиакомпании служило два (все построенные) гидросамолета Benoist XIV. Один назывался 'Lark of Dulut' (c/n.43), другой 'Florida' (c/n.45). Одну из машин пилотировал известный американский авиатор Тонни Янус. Полет длился 23-25 минут, цена билета составляла $5 USD. За первый полет 1-го января 1914 г. пассажир Абрам Фейл выиграв аукцион заплатил 400 долларов. Всего за 4 месяца существования авиакомпании было перевезено 1205 пассажиров. airliner.narod.ru/airliners1913-22/benoist-14.htm
В авиакомпании служило два (все построенные) гидросамолета Benoist XIV. Один назывался 'Lark of Dulut' (c/n.43), другой 'Florida' (c/n.45). Одну из машин пилотировал известный американский авиатор Тонни Янус. Полет длился 23-25 минут, цена билета составляла $5 USD. За первый полет 1-го января 1914 г. пассажир Абрам Фейл выиграв аукцион заплатил 400 долларов. Всего за 4 месяца существования авиакомпании было перевезено 1205 пассажиров. airliner.narod.ru/airliners1913-22/benoist-14.htm
Спасибо сказали: stepanovich
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Модераторы: roger, lelik, dunay